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中頻爐熔煉過(guò)程中,為了降低生產(chǎn)成本,從減少基體的割裂、優(yōu)化爐料配比、優(yōu)化操作工藝、化學(xué)成分控制及加強孕育處理人手,最終通過(guò)控制灰鐵基體組織、石墨長(cháng)度,來(lái)控制灰鐵的抗拉強度。實(shí)踐表明,除了提高技術(shù)水平、穩定工藝、控制生產(chǎn)成本外.穩定車(chē)間操作質(zhì)量顯得格外重要。
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2012年8月,無(wú)錫一汽鑄造有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“錫鑄”)完成了新工廠(chǎng)的整體搬遷工作,熔煉方式由老廠(chǎng)沖天爐一電爐雙聯(lián)熔煉轉變?yōu)橹蓄l爐熔煉,如此轉變給熔煉工作提出了挑戰。中頻爐熔煉中。原鐵液中硫含量較低,即主要反球化(蠕化)元素含量低.因此,對處理蠕鐵、球鐵有明顯的優(yōu)勢。但灰鐵則不同,原鐵液因不同加料工藝、不同配比等因素導致的不同鐵液特性,對抗拉強度有大的影響。對于灰鐵,經(jīng)過(guò)低合金化后,其珠光體數量基本一致(≥95%),若細化珠光體片間距則需增加更多細化奧氏體枝晶的合金元素Mo、Cr等,由此提高抗拉強度,但此法不僅增加生產(chǎn)成本,而且需承擔細化奧氏體枝晶后帶來(lái)的鑄件縮松后果,另需額外增加高強孕育成本,而細化石墨控制相對性能的提高更加有效且成本較低。本文針對中頻爐熔煉中,提高柴油機HT250、HT300缸蓋(六缸,四氣門(mén)、兩氣門(mén))抗拉強度,談一些心得與體會(huì ),與同行交流。
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中頻爐雖不如工頻爐攪拌能力強,但較多夾渣的原輔材料加人電爐后,附著(zhù)爐壁(或侵蝕爐襯)及存在于鐵液中的低熔點(diǎn)夾渣概率依然較大,后續熔煉過(guò)程中需進(jìn)行高頻率、高效的挑渣,如:多次高溫靜置,并及時(shí)進(jìn)行挑渣,直至靜置后期電爐表面無(wú)新增浮渣,如此將大大增加了鐵液在電爐中的保持時(shí)間、勞動(dòng)成本、勞動(dòng)強度及能耗,同時(shí)降低生產(chǎn)效率;另,人工高頻率、高效挑渣對生產(chǎn)車(chē)間的操作質(zhì)量提出了嚴峻的挑戰。為此,使用較多夾渣的原輔材料在很大程度上影響了鐵液的純凈度.輕則細小夾渣割裂鑄件基體,降低抗拉強度,重則直接導致鑄件夾渣、縮松缺陷而報廢.
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常見(jiàn)原輔材料不純表現為:①廢鋼銹蝕、夾渣;②回爐料粘砂、銹蝕;③生鐵銹蝕;④硫化鐵夾渣。為此建議:①選用單一品種廢鋼,室內堆放、加工廢鋼;②回爐料處理、轉運進(jìn)行防水(雨)處理,滾光(拋丸)徹底,杜絕回爐料有粘砂、粘渣;③生鐵轉運、堆放進(jìn)行防水(雨)處理;④硫化鐵選用優(yōu)質(zhì)礦源材料經(jīng)高純提煉至低品位的產(chǎn)品,減少熔煉增渣。
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鑄件得到細小石墨,需建立在一定的相對高碳當量前提下,一般CE范圍為3.8%~3.9%,其主要控制思路為:鐵液中有足夠多的長(cháng)效核心,且鐵液在凝固初期石墨生長(cháng)速度緩慢,迫使石墨在凝固后期長(cháng)大,細化石墨的同時(shí)減少鑄件縮松傾向(減少漏水率)。
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生鐵、增碳劑均含碳,碳在熔煉過(guò)程中隨著(zhù)溫度的升高、時(shí)間的延長(cháng),或擴散、分解或溶解,在出鐵處理前,原鐵液中碳的存在形式主要為細小的石墨顆粒及碳原子。細小的石墨顆??芍苯幼鳛槭龀龅姆蔷|(zhì)形核核心,碳原子是石墨析出的溶質(zhì)。即不做任何處理,原鐵液已初具石墨析出、長(cháng)大的條件。從細化石墨的角度考慮。原鐵液中不希望出現過(guò)多的碳原子,這勢必減少石墨的核心數。由于碳原子在冷卻過(guò)程中更易形成能量更低的滲碳體,為此筆者將相同成分不同爐料配比的鐵液進(jìn)行三角試塊白口比較,結果為:生鐵比例越高白口傾向越大:增碳劑比例越高,白口傾向越小,且隨時(shí)間延長(cháng)白口數增長(cháng)緩慢(增碳劑比例大于2.2%、一次升溫至1540℃,保溫20min,白口數基本不變)。由此可見(jiàn)。生鐵中的碳極易熔解成碳原子。白口傾向大;增碳劑擴散較為緩慢,可作為“長(cháng)效孕育劑”;爐料配比中增加增碳劑比例可增加非均勻形核核心數,進(jìn)而為細化石墨打下堅實(shí)基礎。因此,建議爐料配比為:生鐵%≤5%,廢鋼%≥60%.回爐料%≤35%,增碳劑%≥1.8%。
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就細化石墨而言。電爐熔煉控制的重中之重是控制增碳劑的核心作用,由于增碳劑擴散較為緩慢,針對增碳劑,熔煉中應堅持“前期促溶解,后期防過(guò)熱”的原則.即在加料前期隨廢鋼加入增碳劑。在廢鋼的低碳環(huán)境中促進(jìn)增碳劑的擴散、吸收,成分調整結束后應及時(shí)出鐵及避免高溫保持時(shí)間過(guò)長(cháng),減少作為核心的增碳劑過(guò)熱成晶胚乃至碳原子的傾向。需特別注意的是:①前期加入高比例增碳劑時(shí)應至少分3批、均勻加入,避免增碳劑積聚爐壁造成爐襯侵蝕;②配料中應使C走上限或超過(guò)控制范圍0.05%,通過(guò)加廢鋼減低C至目標范圍,否則,因C低需加增碳劑時(shí),為使增碳劑較好擴散、溶解。避免大尺寸增碳劑產(chǎn)生粗大石墨,需進(jìn)行多次倒包及較高溫度保持,嚴重影響生產(chǎn)效率;③后期應嚴格控制出鐵溫度小于1530℃(小于l520℃最佳)。
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電爐熔煉原鐵液較沖天爐一電爐雙聯(lián)熔煉有以下差異:①沖天爐熔煉的鐵液中,氧含量為0.004%~0.006%.無(wú)芯感應電爐熔煉的鐵液氧含量在0.002%左右,有時(shí)還會(huì )更低些【;②后者,爐內熔化帶的溫度也在1700℃以上[”,爐料的不良遺傳性得以消除,同時(shí)沖天爐的冶金效果較強,鐵液較為純凈;電爐熔煉鐵液最高過(guò)熱溫度為1550℃,爐料的不良遺傳性很難消除。同時(shí)電爐具有強烈的攪拌作用,爐渣極易附著(zhù)在爐襯表面,即便通過(guò)高溫靜置,也難以完全使其快速上浮,純凈度較沖天爐熔煉差。關(guān)于鐵液中O、S、Mn、C成分的主要控制如下。
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灰鐵中作為石墨核心的硫化物一氧化物的中心為氧化物(球鐵石墨核心構成剛好相反),在較低0條件下硫化物夾渣缺陷增多。為此,當然可以選擇含氧化物的預處理劑進(jìn)行鐵液增氧處理。但顯著(zhù)增加成本;爐料少量銹蝕也能增氧,但風(fēng)險較大,易失控;后期或可進(jìn)行鐵屑壓塊(高氧含量)試驗,降低爐料成本的同時(shí)對鐵液進(jìn)行增氧。
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S、Mn元素均為反石墨化元素,Mn具有一定的合金化作用,但兩者易生成硫化錳,高氧條件下可作為石墨形核的基底,低氧環(huán)境下則易形成硫化錳夾渣。資料顯示,在現生產(chǎn)碳當量條件下,硫化錳析出的成分條件為:S=0.1%、Mn=0.6%,且兩者成反比關(guān)系,即硫量越高時(shí),少量的錳即可生成硫化錳。從減少硫化錳夾渣的角度,應控制硫量小于0.1%.這樣允許存在的錳量高些。但實(shí)際操作則發(fā)現,若不能充分發(fā)揮S的作用,很難同時(shí)實(shí)現高性能、低漏水率。原因如下:實(shí)現高性能的關(guān)鍵是細化石墨,增加核心,但同時(shí)需實(shí)現低漏水率時(shí),必須控制石墨的前期生成速度(前期的石墨析出膨脹對解決縮松無(wú)效)圓。因此,在不生成硫化錳的前提下,適當提高硫含量,除了能抑制無(wú)效石墨膨脹.還能顯著(zhù)增加核心。
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關(guān)于C控制,可結合增碳劑加入量進(jìn)行優(yōu)化設計,通過(guò)近500組數據對“拉伸強度.C”、“性能一增碳劑比例”進(jìn)行線(xiàn)性回歸計算(如圖1、圖2)顯示,性能與C負相關(guān)很強.與增碳劑正相關(guān)很強,另就典型數據源進(jìn)行歸納計算,可得出性能(y)與C、增碳劑()加入量的經(jīng)驗公式:Y=364.8+3.88~(10T一13.33C),MPa。為此,當需要提高鐵液流動(dòng)性、減少縮松而需提高C時(shí),可通過(guò)調整爐料配比、增碳劑加入量對試驗C進(jìn)行設計。
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中頻爐熔煉優(yōu)質(zhì)成本低、高強度灰鑄鐵,控制機體組織、石墨大小是關(guān)鍵。另外,現實(shí)生產(chǎn)中,總難免性能的波動(dòng),因此,除了提高技術(shù)水平、穩定工藝、控制生產(chǎn)成本外,穩定車(chē)間操作質(zhì)量顯得格外重要,高質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程控制不僅能減少質(zhì)量波動(dòng)、批量事故,更能為熔煉技術(shù)的不斷提高提供可信的實(shí)踐數據。