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為什么中頻感應爐借此機會(huì )預熱安裝周轉,而輸入電流卻沒(méi)有緩慢下降?為什么加熱效率在增加給定功率時(shí)不明顯,而系統經(jīng)常在過(guò)電流時(shí)報警?
(1)在逆變電路中,晶閘管經(jīng)常被燒壞,當晶閘管損壞時(shí),暗鬼主電路主電路或接地被保留或卡住,導致交流輸入電流和無(wú)輸出功率。因此,對中頻主回路設計和循環(huán)絕緣技術(shù)進(jìn)行了分析和檢查,未發(fā)現異常問(wèn)題。通過(guò)對晶閘管擴展學(xué)生的調查,發(fā)現晶閘管的參數正在惡化。我們已經(jīng)完全改變了逆變器側的晶閘管,以避免主回路異常。然而,當中頻被再次翻轉時(shí),情況還是和往常一樣。
對于負載擴展檢測,在中頻感應爐的加熱裝置中,如果負載不匹配,如電容和感應線(xiàn)圈不匹配,也會(huì )產(chǎn)生較大的輸入電流和輸出功率。我們在感應回路的感抗膨脹試驗中沒(méi)有發(fā)現任何異常,簡(jiǎn)單檢查后也沒(méi)有發(fā)現并聯(lián)電容器有任何異常。然后逐漸切斷電容器或接通電容器,開(kāi)始中頻安裝,即啟動(dòng)負載電阻匹配試驗。故障現象仍然相同,證明負載阻抗匹配沒(méi)有問(wèn)題。
中頻電爐
(3) 主循環(huán)為消除異常,我們將進(jìn)行檢查和控制系統測試。當檢測到企業(yè)的中頻信號裝置并動(dòng)作時(shí),當中頻輸出電壓持續增加到250伏左右時(shí),輸入工作電流大量碰撞,腳后跟安生約為600安,電壓層報約為4.5伏.工業(yè)系統設置在1000安/10V。對于輸入電流,我們將電流報告系數調整為600安,對于本報告,調整為6V。當中頻單獨工作時(shí),碰撞電流明顯下降,但功率仍不能上升,加熱性能較差。
(4)根據中頻信號電壓和電流如圖3的波形設計,中頻處理效率不能為1.7khz,周期T為589μs,電流可以將控制電壓引至70μs,即功率影響因子角約為70/589 × 360=43。系統上的電流引線(xiàn)電壓在左μs40μs處非常厚,可靠地關(guān)斷保證晶閘管大約需要20年。